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7機(jī)槳葉配壓閥改造論文

時(shí)間:2021-04-25 15:01:30 論文 我要投稿

7機(jī)槳葉配壓閥改造論文

  摘要:分析了水口電廠#7機(jī)槳葉配壓閥存在的問(wèn)題;介紹了改造措施。

7機(jī)槳葉配壓閥改造論文

  關(guān)鍵詞:#7機(jī)槳葉配壓閥;問(wèn)題;改造;效果

  一、前言

  水口電廠裝機(jī)容量7Il200MW,軸流轉(zhuǎn)槳式機(jī)組,使用具有調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開(kāi)度和輪葉轉(zhuǎn)角的兩套調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的雙調(diào)節(jié)調(diào)速器,槳葉配壓閥作為輪葉轉(zhuǎn)角的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)的輪葉進(jìn)行精細(xì)控制調(diào)節(jié),使導(dǎo)葉槳葉協(xié)聯(lián)動(dòng)作保持水輪機(jī)高效率運(yùn)行。7臺(tái)機(jī)組槳葉配壓閥均由瑞典ABB公司生產(chǎn)。

  #7機(jī)槳葉配壓閥經(jīng)過(guò)10年連續(xù)運(yùn)行,其所屬的插裝閥、比例閥、換向閥等控制執(zhí)行元件存在磨損嚴(yán)重,許多密封件也存在磨損和老化現(xiàn)象,導(dǎo)致運(yùn)行中保壓能力及負(fù)載剛度降低,協(xié)聯(lián)響應(yīng)滯后,控制精度下降、定位能力差,油泵啟動(dòng)頻繁等缺陷無(wú)法滿足機(jī)組安全、高效、穩(wěn)定運(yùn)行a于2008年大修對(duì)其進(jìn)行改造,新的槳葉配壓閥由中國(guó)水利水電科學(xué)研究院自動(dòng)化所北京中水科水電科技開(kāi)發(fā)有限公司設(shè)計(jì),采用符合ISO/DIN的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化的液壓元件/組件,以系統(tǒng)集成的方式構(gòu)成,并對(duì)原有外部油路進(jìn)行高度集成,便于現(xiàn)場(chǎng)安裝、維護(hù)、檢修。筆者對(duì)舊,新槳葉配壓閥運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,介紹改進(jìn)的措施。

  二、#7機(jī)舊槳葉配壓閥構(gòu)成及及存在問(wèn)題

  #7機(jī)舊槳葉配壓閥是由比例閥、換向閥、插裝閥、雙向逆止閥、槳葉濾油器、單向節(jié)流閥及控制油外部油管路組成。發(fā)現(xiàn)其運(yùn)行中主要存在如下問(wèn)題:

  (一)比例閥、換向閥,插裝閥等控制執(zhí)行元件存在磨損嚴(yán)重,許多密封件也存在磨損和老化現(xiàn)象,導(dǎo)致運(yùn)行中保壓能力及負(fù)載剛度降低,協(xié)聯(lián)響應(yīng)滯后,控制精度下降、定位能力差,油泵啟動(dòng)頻繁。

  (二)比例閥、換向閥等控制元件的先導(dǎo)閥閥芯銹蝕卡死導(dǎo)致運(yùn)行中槳葉偏差大而停機(jī)。

  (三)比例閥、換向閥控制油外設(shè)銅管接頭都是采用卡套式結(jié)構(gòu),這種管接頭結(jié)構(gòu)工作原理是利用卡套的變形卡住油管進(jìn)行密封,但同時(shí)也在銅管上形成一道環(huán)型溝槽,且缺乏有效固定,長(zhǎng)期跟隨機(jī)組劇烈震動(dòng),對(duì)于壁厚僅為2mm的薄璧銅管易在銅管環(huán)型溝槽處產(chǎn)生斷裂噴油,從而造成機(jī)組的停機(jī)。

  (四)雙向逆止閥工作過(guò)程中撞擊頻繁且持續(xù)出現(xiàn)劈啪聲,產(chǎn)生管道振動(dòng)、平穩(wěn)性降低,對(duì)運(yùn)行,檢修人員造成較大的心理壓力。

  (五)運(yùn)行中發(fā)生槳葉濾網(wǎng)堵塞后必須改變調(diào)速器運(yùn)行方式和槳葉控制方式才能進(jìn)行濾網(wǎng)的更換,影響機(jī)組的穩(wěn)定。

  三、#7機(jī)槳葉配壓閥改造方案

  (一)#7機(jī)新的槳葉配壓閥構(gòu)成及原理

  撐7機(jī)新的槳葉配壓閥是由可換濾芯的濾油器、旁通保護(hù)閥、壓力選擇梭閥、先導(dǎo)式電液換向閥、先導(dǎo)式電液比例閥、插裝閥組件總成及單向節(jié)流閥組成。其控制油系統(tǒng)液壓原理圖見(jiàn)圖1。

  新槳葉配壓閥是一個(gè)兩級(jí)四通分配閥,它由三位四通先導(dǎo)式電液比例閥的慢速細(xì)調(diào)來(lái)達(dá)到精確定位;由插裝閥組件的快速粗調(diào)達(dá)到快速移位實(shí)現(xiàn)協(xié)聯(lián)跟蹤,插裝閥組件受控于先導(dǎo)式電液換向閥,比例閥和換向閥均可手/自動(dòng)操作。通過(guò)梭閥回路選擇最高控制壓力,作為先導(dǎo)式電液換向閥主級(jí)供油,使得電液換向閥處于中位時(shí),能確保插裝閥得到幾乎零泄漏的嚴(yán)格關(guān)閉。濾油器回路與舊的相比增加一個(gè)旁通保護(hù)閥回路,回路圖見(jiàn)圖1中的CH部分。當(dāng)需要更換濾芯時(shí),關(guān)閉截止閥In、Out即可,此時(shí)輪葉控制壓力油Pr通過(guò)旁通保護(hù)閥到CH側(cè),不會(huì)影響到系統(tǒng)的正常工作,極大方便維護(hù),也使系統(tǒng)更加可靠。

  1輪葉開(kāi)腔壓力 2輪葉關(guān)腔壓力 3主回油4主壓力油 5比例閥控制油回油PR輪葉控制壓力油

  (二)各液壓元件選型及整體試驗(yàn)

  原先導(dǎo)式電液比例閥主閥芯與閥體之間的徑向配合間隙早已超出設(shè)計(jì)要求,實(shí)測(cè)最大間隙120ym,工作腔之間的內(nèi)泄漏也已超標(biāo),在6MPa工作壓力下實(shí)測(cè)內(nèi)泄漏3L/min。原先導(dǎo)式電液換向閥在7MPa供油壓力下,工作腔之間的'內(nèi)泄漏實(shí)測(cè)值:8 0mL/min。原插裝閥在7MPa供油壓力下實(shí)測(cè)泄漏:工作腔之間內(nèi)泄60mUmin,工作腔與控制腔之間的內(nèi)泄lOOmL/min。上述舊液壓元件拆下后進(jìn)行檢查,試驗(yàn)結(jié)果都不符合要求,考慮到液壓元件的互換性,使用性能經(jīng)驗(yàn)習(xí)慣等選用符合ISO/DIN的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化的液壓元件/組件,先導(dǎo)式電液比例閥為D111FHB32L2NBO(PARK公司),先導(dǎo)式電液換向閥為4WEH10M4X/6EG48N9K4 (RE-XROTH公司),插裝閥插件為L(zhǎng)C100A40E6X(REXROT公司)濾油器為L(zhǎng)FN BH/HC100IB25LEIXB7(HYDAC公司),重設(shè)計(jì)制作了改進(jìn)原結(jié)構(gòu)的一套新型梭閥替代原雙向逆止閥并對(duì)原有外部油路進(jìn)行高度集成a選擇上述新型液壓元件后對(duì)其進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)符合要求。試驗(yàn)項(xiàng)目如下:

  項(xiàng)目1先導(dǎo)式比例閥內(nèi)泄漏測(cè)定。被試閥電磁鐵斷電,導(dǎo)閥及主閥閥芯處于中間位置,供油壓力4MPa泄漏量12.8ml/min,小于規(guī)程技術(shù)要求500ml/min達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

  項(xiàng)目2先導(dǎo)式電液換向閥內(nèi)泄漏測(cè)定。被試閥電磁鐵斷電,導(dǎo)閥及主閥閥芯處于中間位置,供油壓力7MPa泄漏量4.6ml/min小于規(guī)程技術(shù)要求53 ml/min達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

  項(xiàng)目3插裝閥內(nèi)泄漏測(cè)定。供油壓力7MPa工作腔泄漏量5ml/min小于規(guī)程技術(shù)要求1 2ml/min。

  控制腔泄漏量7ml/min小于規(guī)程技術(shù)要求20ml/min達(dá)到設(shè)計(jì)要求。項(xiàng)目4槳葉接力器位置漂移試驗(yàn)。切除電源,調(diào)速器處于手動(dòng)穩(wěn)定狀態(tài),油壓處于正常工作范圍內(nèi),接力器位置5小時(shí)無(wú)任何漂移達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

  項(xiàng)目5系統(tǒng)靜耗油量測(cè)定。調(diào)速器處于自動(dòng)穩(wěn)定狀態(tài),油壓處于4MPa供油壓力下調(diào)速器排向回油箱的總油量50mL/min.達(dá)到設(shè)計(jì)要求。項(xiàng)目6整體密封性檢查,無(wú)外部滲漏達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)程的要求。項(xiàng)目7隨動(dòng)系統(tǒng)不準(zhǔn)確度ie測(cè)定。

  輪葉隨動(dòng)系統(tǒng)不準(zhǔn)確度試驗(yàn)記錄,輪葉控制量(%)分別為5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,

  70,75,80,85,90,95時(shí)輪葉開(kāi)啟時(shí)開(kāi)度垂(%)分別4.18,9.29,14.53,

  19.52, 24.48, 29.54, 34.53, 39.42, 44.48, 49.61, 54.48, 59.49.64.66, 69.48,

  74.57,79.55,84.73,89.62,94.73.輪葉關(guān)閉時(shí)開(kāi)度D(%)分別為4.63,9.92,

  14.18, 19.52, 24.48, 29.24, 34.41, 39.59, 44.48, 49.54, 54.43, 59.49, 64.43,

  69.67,74.50,79.39,84.80,89.62,94.73.根據(jù)輪葉隨動(dòng)系統(tǒng)不準(zhǔn)確度試驗(yàn)

  記錄得iv0.63%,小于規(guī)程技術(shù)要求1.5%,優(yōu)于規(guī)程GB/T9256.1-2007,DL/T563-2004的規(guī)定。

  四、改造效果,存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

  新槳葉配壓閥的投運(yùn),消除舊槳葉配壓閥存在各種缺陷。但在其運(yùn)行幾個(gè)月后出現(xiàn)插裝閥蓋處漏油,經(jīng)更換插裝閥徑向密封后投運(yùn)正常,建議在插裝閥蓋處開(kāi)槽,增設(shè)一道端面密封,即可避免插裝閥蓋處油液的外泄。#7機(jī)槳葉配壓閥改造提高設(shè)備的穩(wěn)定性和安全性達(dá)到改造的目的,也為另幾臺(tái)槳葉配壓閥的改造提供借鑒。

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